輪胎起重機(jī)支腿缸漏油直接關(guān)系到作業(yè)安全的問(wèn)題,駕駛員一旦發(fā)現(xiàn)有泄漏現(xiàn)象,就必須報(bào)停修理。據(jù)統(tǒng)計(jì),本公司每年需要更換紅光牌輪胎起重機(jī)新支腿缸10只、修理103次,約2天1臺(tái)次的修理量。有時(shí)更換新支腿缸后,最長(zhǎng)兩個(gè)月就出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,最短的僅有20多天。
分析其原因可能是:由附圖知,支腿支起高度與液壓缸活塞行程幾乎相等,由此造成活塞頂撞導(dǎo)向套的現(xiàn)象,每次的頂撞力可達(dá)160kN;在頻繁的強(qiáng)力沖撞作用下,導(dǎo)致部件變形、導(dǎo)向套臺(tái)肩出現(xiàn)飛邊、毛刺、卡鍵變成“S”形、液壓缸壁槽變形;由于變形出現(xiàn)軸向間隙,使導(dǎo)向套在液壓缸內(nèi)產(chǎn)生往復(fù)移動(dòng),O形圈在強(qiáng)力擠壓和往復(fù)揉搓的作用下便很快損壞;更換導(dǎo)向套密封件時(shí),因機(jī)構(gòu)的關(guān)系需將導(dǎo)向套推入缸內(nèi)一段距離,才能取下三瓣卡鍵,從而將導(dǎo)向套拉出。而導(dǎo)向套頻繁地推入和拉出,將使其臺(tái)肩產(chǎn)生飛邊、毛刺,如同拉刀似的將缸壁拉傷,繼而又將新?lián)Q上的密封件磨損。周而復(fù)始,直至報(bào)廢。
新液壓缸或新?lián)Q密封件的缸很快產(chǎn)生泄漏的原因是,液壓缸下腔油孔無(wú)倒角,孔口鋒利,在安裝導(dǎo)向套過(guò)程中其密封件經(jīng)過(guò)該孔口時(shí)必然被割傷,使其失去密封作用。于是決定改造支腿缸的結(jié)構(gòu),使其接近操作習(xí)慣,便于修理時(shí)拆裝。
方法是:將活塞行程增加100mm,總行程為395mm;重新設(shè)計(jì)制做導(dǎo)向套時(shí),為避免缸體下腔油孔割傷密封件,改卡鍵式裝配為螺紋擋圈,使導(dǎo)向套密封件在裝配時(shí)不經(jīng)過(guò)油孔口;為減少活塞對(duì)導(dǎo)向套和擋圈的沖撞力,增設(shè)了緩沖節(jié)流結(jié)構(gòu)。
改進(jìn)后,導(dǎo)向套的受力狀況改善了,大大增加了阻抗力矩(是原來(lái)的1.65倍),減少了擠壓受力;由于導(dǎo)向套不受沖撞力,導(dǎo)向套密封件處于穩(wěn)定狀態(tài),因而密封性好;如需要活塞全部伸出時(shí),由于設(shè)置了緩沖節(jié)流結(jié)構(gòu),因而活塞與導(dǎo)向套接觸平緩。
改進(jìn)后的12臺(tái)紅光牌輪胎起重機(jī)的48只支腿缸,經(jīng)過(guò)一年的使用表明,沒(méi)有一只因泄漏而報(bào)修過(guò)。說(shuō)明支腿缸泄漏的問(wèn)題已得到了徹底地解決。
為了保證支腿缸的良好使用狀態(tài),對(duì)駕駛員地操作提出了兩點(diǎn)新的要求:一是支腿缸活塞伸出時(shí),將輪胎懸空高控制在10mm;二是不要使支腿缸活塞全部伸出,以保證整機(jī)穩(wěn)定、可靠。
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