“自己動(dòng)手能省不少錢(qián)”。加工分廠(chǎng)一工段高級(jí)技工柳俊寶指著自制的“選速接觸器”興奮地說(shuō)。生產(chǎn)精打“小九九”,讓他在崗位上嘗到了挖潛的甜頭,增強(qiáng)了深挖潛的勁頭。
分廠(chǎng)有臺(tái)臥式鏜床的選速接觸器由于使用年代較長(zhǎng)而損壞,市場(chǎng)上已沒(méi)有此類(lèi)備件出售,盡管是一個(gè)小小的零件卻讓設(shè)備“趴窩”。柳俊寶看在眼里,心里打開(kāi)了“小九九”,自己試,為生產(chǎn)排憂(yōu)解難。選速接觸器非常復(fù)雜,總長(zhǎng)不過(guò)40mm的小零件卻有四個(gè)外徑尺寸,最大的外圓直徑6mm,需要車(chē)出五個(gè)臺(tái)階,頂端還是半球形,另外還有M3的外圓需要車(chē)螺紋,切削非常困難。他對(duì)照舊零件認(rèn)真測(cè)繪了關(guān)鍵尺寸,加工中因零件較小無(wú)法裝夾,他又自制了開(kāi)口套進(jìn)行裝夾,并采取多次裝夾、循序漸進(jìn)的加工辦法,自制出一個(gè)試驗(yàn)件,通過(guò)征求電工師傅的意見(jiàn),又再次加以改進(jìn),最終生產(chǎn)出10個(gè)合格的選速接觸器,解決了生產(chǎn)的燃眉之急。
分廠(chǎng)CK3263A數(shù)控車(chē)床動(dòng)力卡盤(pán)的液壓裝置壞了,維修工把液壓油缸拆卸下來(lái)發(fā)現(xiàn),液壓油缸的活塞桿、活塞、背母及液壓拉桿都損壞了,機(jī)床無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多方聯(lián)系買(mǎi)不到配件,機(jī)床停車(chē)近一個(gè)月,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)。柳俊寶主動(dòng)請(qǐng)纓,決心自制配件,降低維修成本。經(jīng)過(guò)與維修人員分析研究,在損壞的舊零件上測(cè)繪出四、五十個(gè)關(guān)鍵尺寸,然后找到同材質(zhì)的廢舊油缸拉桿進(jìn)行加工。由于拉桿細(xì)長(zhǎng),他就用中心架加以固定,保證零件加工的同軸度,塞桿螺紋易損的原因是螺距較小的緣故,于是他將活塞桿和背母的螺距由M32*1改為M33*2,加大了零件的螺距,經(jīng)過(guò)四天的奮力攻關(guān),使機(jī)床恢復(fù)了正常運(yùn)轉(zhuǎn),節(jié)約維修及配件費(fèi)用一萬(wàn)余元。
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