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不斷自我改善—三一起重機事業(yè)部上半年QC成果發(fā)布
dgxdyq.com.cn   2010-08-26  中國工程機械信息網(wǎng)
導(dǎo)讀:  近期,起重機事業(yè)部2010年度上半年QC成果發(fā)布大會在寧鄉(xiāng)召開,共有14個優(yōu)秀項目獲得表彰和推廣?! ∽?009年3月在生產(chǎn)現(xiàn)場引進QC改善以來,這種全員參與的改善活動便在起重機事業(yè)部扎下了根。今年,經(jīng)過 ...

  近期,三一起重機事業(yè)部2010年度上半年QC成果發(fā)布大會在寧鄉(xiāng)召開,共有14個優(yōu)秀項目獲得表彰和推廣。

  自2009年3月在生產(chǎn)現(xiàn)場引進QC改善以來,這種全員參與的改善活動便在起重機事業(yè)部扎下了根。今年,經(jīng)過起重機質(zhì)保部的進一步培訓、推進,起重機員工駕馭QC改善已游刃有余。上半年,起重機事業(yè)部登錄QC項目89個,按計劃完成31個,登錄數(shù)及完成數(shù)均居集團之首,預(yù)計每年能為公司帶來大約127.5萬元的經(jīng)濟效益。

  日籍專家?guī)r田滿容曾說過,無論那種改善形式,只有持之以恒,不斷取之于實踐,用之于實踐,修正于實踐,才會取得改善的成效。

  以下介紹的兩個改善成果,皆是此次QC成果一等獎獲得者,希望能讓大家有所借鑒。

  統(tǒng)一標準 降低調(diào)壓錯誤

  液壓系統(tǒng)是起重機的動力轉(zhuǎn)化系統(tǒng),壓力過低會導(dǎo)致起吊無力,壓力過高又會燒壞油泵。因此,在產(chǎn)品調(diào)試出廠時,壓力參數(shù)設(shè)置的準確至關(guān)重要。根據(jù)2009年12月質(zhì)保部的統(tǒng)計數(shù)據(jù),在檢出的172輛車中,因壓力異常而重新調(diào)試的起重機就有98臺,嚴重影響了生產(chǎn)效率。

  為了解決這一問題,起重機事業(yè)部液壓工程師李小飛與調(diào)試中心工人一起,于今年3月成立了QC小組——控壓小組。控壓小組首先利用魚骨刺圖對壓力異常進行了“人、機、料、法、環(huán)”的原因分析,最終確定,缺乏統(tǒng)一的作業(yè)標準、工人技能不熟練為主要原因。

  由于需要調(diào)試的起重機車型多,工人們記不住那么多的壓力值,質(zhì)量記錄本上的參數(shù)不僅難找,而且更新速度慢?!懊刻?,工人都要打七、八個電話,問我各種壓力設(shè)置參數(shù)?!崩钚★w說道。于是,第一步,他們便制定了一個壓力調(diào)節(jié)值的匯總表,發(fā)到每位調(diào)試工人和質(zhì)檢員手中,做到人手一份,并在看板上張貼。

  同時,針對工人技能不熟練的情況,控壓小組分別針對不同車型的壓力調(diào)節(jié)制定了28項作業(yè)標準,在不影響生產(chǎn)的前提下,他們分批次對調(diào)試中心近80名員工進行了培訓。除學習參數(shù)一覽表和作業(yè)標準書外,李小飛還帶工人來到現(xiàn)場,示范了壓力調(diào)試的完整過程,讓工人們在實踐中學習。“我們光培訓就進行了一個多月,成效顯著。經(jīng)過系統(tǒng)的學習,工人們基本掌握了調(diào)試技能?!崩钚★w說道。

  現(xiàn)在,起重機調(diào)壓錯誤率已下降了一半,“但這還不是理想值,接下來,我們會繼續(xù)加大對工人的作業(yè)標準培訓,把調(diào)壓錯誤率降得更低?!?/P>

  設(shè)計工裝 提升組對效率

  此次QC成果表彰大會上,“改善先鋒”的選題“板簧支座組對效率提升”,以其巧妙而實用的工裝設(shè)計,贏得了評委的青睞,榮獲一等獎。

  板簧支座是起重機焊接小件班典型的物料之一,型號多樣,主要靠量尺、劃線及手工定位組對完成,平均每臺車需用45分鐘,且常出現(xiàn)誤差,不合格品需用火焰校正,非常麻煩。

  同樣通過魚骨刺圖進行分析,“改善先鋒”將主要原因鎖定為工裝化水平低。

  設(shè)計工裝是“改善先鋒”的長項。這支擁有光榮傳統(tǒng)的QC先鋒,是起重機事業(yè)部第一批優(yōu)秀的改善小組,2009年,它曾設(shè)計多種工裝,成功解決了固定支腿箱焊接變形、備胎架上下支座焊接變形、支腿防護欄加工效率、小件焊接流水化等重大課題。其中,小件焊接流水化曾獲得三一集團“6S特別貢獻獎”。

  這次,“改善先鋒”原計劃針對各車型制作3種型號的工裝,在制作中,通過實踐和反復(fù)探討,“改善先鋒”發(fā)現(xiàn),將試制工裝稍作改裝,即可實現(xiàn)通用需求。于是,從設(shè)計到制作,只用了4天,一個嶄新的通用工裝便呈現(xiàn)在大家眼前。

  經(jīng)過檢驗,工裝使用簡單,組對效率由原來的45分鐘一臺降低至3分鐘一臺,效率明顯提升。同時,不合格率大幅下降,解決了人工組對的不精確問題。

  有了多次挑戰(zhàn)成功的案例,“改善先鋒”顯得信心滿滿,接下來,他們將一步步實現(xiàn)下車小件班焊接組對工裝化,使小件焊接質(zhì)量及效率得到整體提升。

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