加工分廠扭住質(zhì)量不放松,對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題順藤摸瓜,一查到底,今年以來,通過“嚴查、深究、力改”,決不讓問題零件流入下道工序,使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。
今年5月份,在生產(chǎn)中先后發(fā)現(xiàn)兩臺圓錐齒輪偏擺超差,對此,分廠認真分析查找原因,對每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)細查深究。通過零件檢測,確定為定位銷孔位置度不好,導致圓錐偏擺超差。而銷子孔全部是在數(shù)控機床上加工的,為找到銷子孔位置度超差的原因,通過三坐標檢測設(shè)備,對前后5個批次的零件進行了銷子孔位置度檢測,并4次修復工裝,先后用三臺加工中心分別進行加工,通過比對法查出了造成偏差的原因。由于加工中心使用年代較長,導致機床的剛性發(fā)生了變化,機床的滾軸絲杠磨損,導致加工中心在加工過程中,機床位置會隨著銷子孔的預鉆孔位置變化而變化。但如果等加工中心大修好再干,必定會耽誤生產(chǎn),為此,加工分廠迎著困難上,通過改進加工方法,用插、補、銑的辦法,代替原來的直銑銑削方式,解決了預鉆孔位置度超差問題,經(jīng)位置度檢測精度全部達標,圓錐齒輪偏擺超差問題得到徹底解決。
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