今年1月,宣工公司加工分廠采用CBN硬車新工藝替代原來舊的生產(chǎn)工藝,使產(chǎn)品件結(jié)合套的加工效率提高了3倍,質(zhì)量提升一個(gè)等級。職工們說:“技術(shù)組的小青年出招解決了大問題”。
原來結(jié)合套加工是在一臺老式磨床上進(jìn)行,由于精度差,加工效率低,難以完成生產(chǎn)任務(wù),因而在技改中被淘汰,改為新型車床上加工。新工藝、新刀具材料,使原來積累的切削經(jīng)驗(yàn)已不適宜在新設(shè)備上使用,為確保零件的加工質(zhì)量,技術(shù)員孟萬玲、吳瑋就在現(xiàn)場跟著操作者一起邊干,邊改進(jìn),直到實(shí)驗(yàn)成功。通過技術(shù)攻關(guān),采用以車代磨新工藝,使原來每班產(chǎn)量20多個(gè)零件,提高到80個(gè)左右,而且質(zhì)量也大幅度提升。把生產(chǎn)難點(diǎn)作為攻關(guān)熱點(diǎn),青年技術(shù)組成為分廠技術(shù)進(jìn)步的“動車組”。2012年共計(jì)完成質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃5項(xiàng);技術(shù)改進(jìn)申報(bào)100余項(xiàng)次,立項(xiàng)、獲獎90項(xiàng)次;合理化建議申報(bào)95項(xiàng),獲獎73項(xiàng)。
高驅(qū)動推土機(jī)分動箱在加工長油孔時(shí),由于底孔較深(最長深至300mm),加工時(shí)鉆頭容易顫動,極易導(dǎo)致底孔引偏,從而影響產(chǎn)品質(zhì)量。技術(shù)員方坤、于學(xué)龍與操作者一起進(jìn)行質(zhì)量攻關(guān),提出在五面體加工中心進(jìn)行精加工時(shí),先用840合金鉆預(yù)加工定位孔,然后再由鉆床完成后續(xù)加工工序,同時(shí),提出對該處螺孔的相對位置進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)的改進(jìn)建議,技術(shù)部門采納了他們的建議,通過設(shè)計(jì)優(yōu)化與加工工藝改進(jìn),有效地提高了分動箱的加工質(zhì)量。
“技術(shù)組要為生產(chǎn)解難事、辦實(shí)事”。為此,他們在破解技術(shù)難題,推進(jìn)生產(chǎn)上臺階中打好“組合拳”。重達(dá)十多斤的芯軸,加工時(shí)操作者要抱上抱下,不僅勞動強(qiáng)度大,而且上、下零件均不方便。同時(shí),芯軸的頂尖孔還容易變形,造成心軸使用壽命短、成本高。技術(shù)員丁發(fā)、孟萬玲等自行設(shè)計(jì)制作短芯軸,并采取分組法,用多件短心軸代替長心軸,既方便了零件加工又減輕了操作者的勞動強(qiáng)度,杜絕了廢品的發(fā)生,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本。傳動軸連接齒輪有12個(gè)M20細(xì)牙螺紋,精度要求高,過去加工質(zhì)量一直不穩(wěn)定,技術(shù)組通過設(shè)計(jì)專用工裝固化切削參數(shù),查找問題點(diǎn)。并針對絲錐質(zhì)量不穩(wěn)定的問題,選用適宜的絲錐和切削參數(shù),提高了零件的合格率,并使刀具成本降低一半以上。
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