一拖(洛陽)工程機(jī)械廠 劉超
用戶購買我公司的一臺WY32型液壓挖掘機(jī),在施工過程出
現(xiàn)斗桿液壓缸工作乏并伴有自然下垂現(xiàn)象,起初懷疑是液壓
缸內(nèi)泄,更換活塞組合密封后,該現(xiàn)象仍然存在。經(jīng)過壓力
測試,我們認(rèn)為可能是由于組合閥組的閥芯內(nèi)泄所致。為了
進(jìn)一步驗(yàn)證上述判斷,將該閥組拆下清洗,使其各控制閥口
朝上平放,然后在各個(gè)控制口注入煤油,大約20min后,發(fā)現(xiàn)
其中的一對油口液面明顯下降。而該閥組是由彈簧復(fù)位對
中,中位時(shí)各控制口應(yīng)處于閉鎖狀態(tài),由此可確認(rèn)該閥組存
在內(nèi)泄。征得用戶的同意后,我們制定了如下的研配修復(fù)方
案:
(1)拆卸零件 卸下閥芯端蓋處的螺釘,按順序依次取下各
零件,注意保護(hù)閥芯上的密封圈不致?lián)p壞,并清洗、編號。
(2)檢測 用千分測量閥芯外徑的實(shí)現(xiàn)尺寸¢27.86mm;用
內(nèi)徑千分表測得閥孔的實(shí)際尺寸¢28.06mm,肉眼觀察發(fā)現(xiàn)孔
內(nèi)有局部拉毛現(xiàn)象。
(3)研磨修復(fù) 根據(jù)閥孔的實(shí)測尺寸用鑄鐵精加工二根研磨
棒,尺寸分別為¢28.03mm和¢28.04mm,并在棒的正反向加
工槽寬和槽深均為1~1.5mm的螺紋槽,另外精磨一根外徑¢
28.05(+0.02,+0.04)mm的光棒作最終檢測用。將煤油浸入
待研磨的閥孔中約1h,然后將¢28.03mm的工藝研磨棒的螺紋
槽中涂滿氧化鋁研磨劑,插入閥孔中正反向抽動(dòng)及轉(zhuǎn)動(dòng),大
約1.5h后停止,抽出研磨棒,清洗并檢測棒和孔的尺寸;
用¢28.04mm的研磨棒按上述方法再次研磨約1h。經(jīng)清洗閥孔
后,檢測閥孔尺寸未出現(xiàn)尺寸變大的現(xiàn)象。最后用¢28.05mm
的檢測棒并輔以煤油潤滑,插入閥孔中抽動(dòng);如手感有吸力
和阻滯現(xiàn)象,表明研配情況較好。
根據(jù)閥芯外徑¢27.86mm的情況,將其與閥孔的配合表面在外
圓磨床上精磨掉0.1mm,按照一定的比例配制電鍍液,用電刷
鍍的方式在閥芯的表面鍍鉻,鍍層厚度為0.5~0.7mm以研磨
好的閥孔實(shí)際尺寸¢28.06mm為基準(zhǔn),精磨閥芯,使其最終尺
寸控制在¢28.06(-0.01,-0.015)mm的范圍內(nèi)。
(4)試漏、安裝 將各零件清洗后按順序裝配好,用上述注
入煤油的方式試漏,約2h后觀察油口液面未發(fā)現(xiàn)有明顯的下
降現(xiàn)象。閥組經(jīng)重新裝車試驗(yàn),各項(xiàng)壓力指標(biāo)恢復(fù)正常,故
障現(xiàn)象消失。
修復(fù)過程應(yīng)注意下述事項(xiàng):
研磨閥孔時(shí),應(yīng)注意用力均勻并不時(shí)用手感觸棒體溫度及
觀測研磨棒表面的顏色變化,以防閥孔孔徑加大或失圓;應(yīng)
根據(jù)閥芯的材質(zhì)及鍍層的厚度,配制合適的電鍍液,以保證
鍍層表面質(zhì)量;在電刷鍍的過程中應(yīng)使閥芯表面清潔、凈
化,并使其能夠勻速地轉(zhuǎn)動(dòng)起來,以使鍍層均勻,附著力
強(qiáng)。
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