8月16日,起重機事業(yè)部“異想天開”與“精睿先鋒”QC 小組斬獲“湖南省優(yōu)秀質(zhì)量管理小組”,其中異想天開小組憑借《降低取力傳動軸售后故障率》QC課題,摘取“QC發(fā)表一等獎”的桂冠,將代表湖南省參加國家級QC的評比。
在場評委專家對三一集團的QC給予高度評價:“三一的QC改善活動卓有成效地提升了產(chǎn)品品質(zhì),向我們展示了三一作為湖南省龍頭企業(yè)的風(fēng)采?!?/P>
早在2006年,三一就引入了源自日本的QC改善方法,提升產(chǎn)品,并逐步在集團推廣運用。2008年3月,為了進(jìn)一步點燃全員參與的QC活動的熱情,日籍質(zhì)量管理專家尾方隆司被請到起重機制造部,親自指導(dǎo)QC改善活動。
就這樣,擁有日籍專家指導(dǎo)以及胡正才、田防青等一批基層技術(shù)骨干的大臂部裝班組成了“精睿先鋒”QC小組被選為試點單位,成為起重機的“星星之火”。在尾方隆司的指導(dǎo)下,“精睿先鋒”QC小組進(jìn)行了為期一個月的集中高強度培訓(xùn),在掌握QC基本要領(lǐng)后,“精睿先鋒”迎來了第一個課題—— “縮臂繩螺紋磨損”難題,一個返工嚴(yán)重、嚴(yán)重制約生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量提升的“硬傷”。
面對難題,小組成員在生產(chǎn)現(xiàn)場細(xì)心觀摩,不斷摸索,各種改善方法不斷涌現(xiàn)。經(jīng)過反復(fù)論證,一個月后,他們終于徹底解決了這個困擾已久的歷史性難題——利用余料為螺紋做了一個精致好用的“保護套”。成果一經(jīng)發(fā)布便引起強烈反響,“精睿先鋒”當(dāng)場獲得獎勵,并作為QC樣板在全公司推廣。
隨后,“精睿先鋒”成員田防青,因現(xiàn)場改善的突出貢獻(xiàn),送讀中南大學(xué)學(xué)習(xí),小組成員紛紛升職加薪,“精睿先鋒”頓時成為車間里的“明星”,在車間傳為美談。一時間,來大臂部裝班取經(jīng)的人絡(luò)繹不絕。QC開始慢慢地走進(jìn)車間,步入一線工人的心里。
為了適應(yīng)所有一線員工參與QC高漲的熱情,起重機公司為30多個工作中心,100多個班組,連續(xù)舉辦了多個QC講座,全面介紹QC理念,QC課題在工藝制造領(lǐng)域全面鋪開,班組QC活動普及率達(dá)到100%,有的班組甚至同時開展了兩三個QC項目。
自此,三一起重機QC活動已成“燎原之勢”。 2010年,起重機事業(yè)部QC活動推進(jìn)在集團年度排名第一。2011年3-5月份,登錄QC課題194項,完成130項,創(chuàng)造了QC活動開展的新高,涌現(xiàn)了一大批切實有效的改善成果。(宗林)
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