近日,攪拌車制造部總裝車間在制品精益改善取得成效,贏得車間員工的好評(píng)。
2013年,總裝車間的人均改善量達(dá)到了3件/人,2014年目標(biāo)是要達(dá)到3.8件,而且要在改善質(zhì)量與數(shù)量、產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益上取勝。今年,在制品數(shù)量控制精益項(xiàng)目在沅江工業(yè)園首次推進(jìn),在安全、成本、質(zhì)量、效率等方面取得顯著效果,總裝車間在制品量與去年相比已下降了20%,使作業(yè)流程越來越簡(jiǎn)單化,同時(shí)也將現(xiàn)場(chǎng)精益改善推上一個(gè)新的階段。
這個(gè)改善項(xiàng)目由沅江工業(yè)園在制品數(shù)量控制精益項(xiàng)目組牽頭,此改善既減少了現(xiàn)場(chǎng)在制品數(shù)量,同時(shí)也提高了工作效率,降低了輔料成本。
以前,攪拌車的電路都是采用PU管,外表還需加起防護(hù)作用的波紋管,波紋管橫向柔軟、縱向硬,把PU管順著波紋管開口槽壓入時(shí)需要兩人雙手配合才能完成,動(dòng)作繁瑣、效率不高,存在余料的浪費(fèi),容易出現(xiàn)波紋管劃傷手的安全隱患。上述情況引起了裝配二線員工張景巍的注意,他經(jīng)過不斷思考,從“衣服拉鏈”上得到啟發(fā),制作了一個(gè)PU管與波紋管自動(dòng)組合工裝。工裝前端的手搖主轉(zhuǎn)盤帶動(dòng)后面兩個(gè)副轉(zhuǎn)盤,副轉(zhuǎn)盤上分別放著PU管與波紋管,牽引力使壓合器將波紋管包在PU管上,一分鐘就能夠自動(dòng)完成100米的PU管和波紋管的成捆組合。安裝時(shí),再根據(jù)長度裁剪,杜絕了余料的浪費(fèi)。整個(gè)過程的工作效率比原來人工壓合提高了6倍,輕松快捷,年節(jié)約人工成本達(dá)4.6萬元。
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國工程機(jī)械信息網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請(qǐng)與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |